欢迎访问中国膜工业协会官方网站!
 
热门标签:
水利行业 最大反渗透式
工业新闻
Industry news
冀中能源段王矿“井下远程集中供液站系统”通过验收
冀中能源股份有限公司 冯文岭 耿永强 贾屹 / 时间:2019-09-09 13:58:20

  据冀中能源微信公众平台2019年9月3日讯 传统的“一面一站”分散式供液方式,即在每个采面设置一个乳化液泵站,每个泵站配置“两泵一箱”,通过进回液管路连通工作面液压支护设备,形成独立的供液系统,每采一个工作面泵站设备搬迁两到三次,设备搬迁过程存在不确定的人为因素和环境因素,给安全生产带来一定的安全隐患。如何才能避免这些隐患发生呢?
  近日,段王煤业段王矿井下远程集中供液站通过验收,这一精品工程不仅达到了国家节能减耗要求,而且改变了传统的“一面一站”的分散供液方式,每年为矿减少各种费用300余万元。


冀中能源段王矿“井下远程集中供液站系统”通过验收


  段王矿从矿井长远发展出发,在一水平建立了永久性的远程集中供液站系统。据了解,该系统设计服务年限为8~10年,可服务综采工作面4~6个,供液距离最远可达3800米。


冀中能源段王矿“井下远程集中供液站系统”通过验收


  该系统生产过程中乳化液泵采用“两用一备”的供液方式,使工作面支架压力不小于30MPa,保障工作面整体推拉架;站内的进回液管路采用硬连接,极大的减少了管路磨损,降低了维护率和更换率。单级反渗透水处理系统主要是由原水粗过滤、精过滤对原水杂质悬浮进行过滤,再由RO反渗透膜对水质软化处理,产水硬度10~200ppm,电液控要求水硬度250ppm,提高水质要求。自动配液系统,真正实现了乳化液浓度在线检测、自动校正浓度的功能。通过校正泵、供水电磁阀实现浓度校正,使乳化液质量符合MT76-2011《液压支架用乳化油、浓缩油及其高含水液压液》行业标准,保证乳化液洁净度,不仅大幅减少了支架先导阀的更换频率,也大大减少了设备的故障率,延长了设备的使用寿命。该系统还对供液站所有设备进行了实时操控和监控,实现了远程控制无人值守。


冀中能源段王矿“井下远程集中供液站系统”通过验收


  无人值守远程集中供液系统的投入使用,还创造了可观的经济效益,保守估算,一天就可减少4人的辅助劳动用工,年可节约用工成本37万元。自动配液系统可根据所需要的浓度和用液量进行自动配液,水质得到了有效保证,对保护液压支护设备配件和供液设备本身十分有利,设备的大修周期和使用寿命可延长1~3倍。单就每年对液压支护设备配件的维修费用进行计算,就可节约维修成本340万元以上。同时,减少了泵站的搬迁和安装次数,提高了生产效率,并且还具有供液压力稳定、减少噪音、油污等环保方面的优势,可谓一举多得,大大加快了段王矿自动化建设步伐。