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广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行
中国石油广西石化分公司生产三部 / 时间:2019-05-22 13:37:05

  据广西石化微信公众平台2019年4月16日讯 4月2日,50000标准立方米/小时氢气膜回收装置将投入生产运行。该装置最大特点就是能高效、高质量的回收炼厂尾气中的氢气,降低企业运行成本,而且还能减少污染物排放总量,有利于环境保护。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  目前,膜回收产品气全部并入PSA,氢气纯度87.1%。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  开工前严格按照HSE管理体系要求,组织大家认真学习开工方案。对开工过程中存在的风险,进行风险分析评价,部门主管领导对开工过程中的重点和难点,进行一一讲解,并制定防范措施和事故预案,组织大家认真学习领会。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  交接班会后,当班班组立即组织班员,按照开工要求,对全装置进行开工前检查。重点检查安全阀的投用,工艺流程是否畅通,流程是否正确,控制阀是否正常投用,压缩机组的水、电、气、风和润滑油等投用情况。经过认真检查,50000标准立方米/小时氢气膜回收装置满足开工规程的要求。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  内操按照开工规程联系调度,准备引入原料气。经和上游装置密切配合,原料气流量缓慢引入,在流量稳定后,经总变电所和调度同意,外操按照启机步骤,顺利启动原料气压缩机,在维保人员检查机组一切正常后,逐步加载负荷,对原料气进行升压。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  当原料气被加热至一定温度后,投用氢气回收膜组,将原料气中的氢气提纯。经过产品氢压缩机升压至一定压力后,并入氢气管网。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  通过对全厂尾气中的氢气进行回收,一方面可以提高氢气利用率,降低制氢装置的运行负荷,减少石脑油或者天然气制氢的用量,减少制氢过程中温室气CO2的排放量,有利于保护环境,提高公司经济效益。另一方面,通过回收氢气,可以避免氢气作为低价值燃料气烧掉。由于尾气中氢气含量较高,降低了燃料气热值,造成燃料气管网压力不稳定,对各装置加热炉影响也较大。


广西石化每小时五万方氢气膜回收装置已投入生产运行


  通过回收尾气中的氢资源,可以降低公司的运行成本,提高企业经济效益。